2019-12-18
鋼在煉鋼廠冶煉后產(chǎn)出的爐渣主要成分是二氧化硅,而二氧化硅與石灰在高溫下會(huì)形成硅酸鈣,就能排出鋼水外而不影響鋼材的質(zhì)量了,因此在鋼的冶煉過(guò)程中需要通過(guò)上料系統(tǒng)的石灰輸送管道往煉鋼所使用的轉(zhuǎn)爐中添加石灰進(jìn)行造渣。由于石灰輸送管道內(nèi)的石灰借助于氮?dú)鈮毫M(jìn)行管道內(nèi)的輸送,因此對(duì)其進(jìn)行截?cái)嗪驼{(diào)節(jié)的旋球閥來(lái)說(shuō)具有較尚的要。
目前常用的旋球閥為硬密封旋球閥,而石灰多為碳酸鈣或氧化鈣、無(wú)潤(rùn)滑功能,因此硬密封旋球閥在運(yùn)行一段時(shí)間出現(xiàn)磨損后,石灰就會(huì)進(jìn)入閥體與閥桿安裝孔的間隙內(nèi),如堆積到一定程度則會(huì)抱死作為轉(zhuǎn)動(dòng)部件的閥桿,導(dǎo)致硬密封旋球閥不能進(jìn)行正常工作,嚴(yán)重影響了旋球閥的使用效率。在運(yùn)行過(guò)程中,旋球閥一旦出現(xiàn)故障,就需要整個(gè)上料系統(tǒng)停產(chǎn)進(jìn)行檢修維護(hù)處理,不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力,還會(huì)影響煉鋼廠的正常生產(chǎn),致使生產(chǎn)效率降低。因?yàn)橐陨显蛟斐傻挠裁芊庑蜷y故障率高,維修成本高,使其使用壽命及可靠性大大降低。
煉鋼廠石灰輸送管道氣動(dòng)旋球閥,包括閥體、下閥桿、后蓋、對(duì)開環(huán)、環(huán)狀壓板、內(nèi)六角螺栓、閥座、球體、上閥桿、填料、填料壓蓋、支架及氣動(dòng)執(zhí)行器;閥體和球體通過(guò)上閥桿和下閥桿支撐連接,閥體和閥座通過(guò)壓板和內(nèi)六角螺栓連接,閥體上端和支架緊固,閥體下端和后蓋連接;上閥桿頂端方軸連接氣動(dòng)執(zhí)行器,由填料壓蓋壓縮填料實(shí)現(xiàn)密封,由對(duì)開環(huán)對(duì)下閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)限位;上閥桿伸入閥體腔內(nèi)部分套裝有上閥桿隔離套,下閥桿伸入閥體腔內(nèi)部分套裝有下閥桿隔離套。
煉鋼廠石灰輸送管道氣動(dòng)旋球閥,氣動(dòng)旋球閥的上閥桿伸入閥體腔內(nèi)部分套裝有上閥桿隔離套,下閥桿伸入閥體腔內(nèi)部分套裝有下閥桿隔離套。球體與安裝在閥體上的閥座之間采用軟硬雙重密封,閥體內(nèi)腔設(shè)置硬質(zhì)合金層;球體工作面設(shè)耐磨層。
1、通過(guò)在上閥桿和下閥桿伸入閥體腔內(nèi)的部分加裝隔離套,有效防止石灰進(jìn)入閥體相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)部件的縫隙內(nèi)導(dǎo)致的閥桿抱死現(xiàn)象;2、通過(guò)軟硬雙重密封結(jié)構(gòu)和加設(shè)耐磨層,具有抗沖刷的能力,可降低故障率,延長(zhǎng)閥門使用壽命30%以上;3、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,便于進(jìn)行檢修、維護(hù)、更換,維修費(fèi)用成本低,使用效果好,適用于在各種灰質(zhì)物料輸送管道上使用。